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高效脱氮除磷工艺在污水处理中运用

时间:2022-10-03 16:28:43

高效脱氮除磷工艺在污水处理中运用

摘要:针对目前工业污水净化时脱氮除磷效率低下、经济性差的不足,提出了一种新的高效脱氮除磷工艺技术,以多级A/O耦合MBR(膜生物反应器)组合工艺为核心,对不同原水碳氮比例情况下的脱氮除磷效果进行了分析。结果表明,新的高效脱氮除磷工艺能够显著提升对污水中氮磷的去除效果,对COD(化学需氧量)的去除率达到了91.9%,对TN(总氮含量)的去除率达到了85.4%,对TP(总磷含量)的去除率达到了83.2%,极大地提升了工业污水的净化效率和经济性。

关键词:脱氮除磷;工业污水;氮磷比例

引言

随着经济社会的快速发展和城市化进程的不断加快,各类工业和生活用水在迅速增加的同时,也导致了工业和生活污水排放量的成倍增加,这些富含氮、磷的污水一旦进入到自然水体内后,会导致水体中的氮、磷元素迅速增加,使水体富氧化程度加剧,爆发严重的水体污染,给生态水环境的治理造成了严重的影响,难以满足“绿色排放”的生产需求。结合工业用水的净化处理流程,现有的污水净化工艺普通存在着工艺流程长、水体处理能耗高的不足,严重影响了污水处理厂的处理经济性和污水处理效率。本文结合MBR(膜生物反应器)快速发展,提出了一种新的高效脱氮除磷工艺技术,通过多级A/O耦合MBR(膜生物反应器)工艺技术,实现了对污水的快速净化处理。根据实际研究表明,对COD(化学需氧量)的去除率达到了91.9%,对TN(总氮含量)的去除率达到了85.4%,对TP(总磷含量)的去除率达到了83.2%,显著地提升了污水的处理效率和经济性,对提升水体生态水平,维护水体安全具有十分重要的意义。

1高效脱氮除磷工艺

结合工业废水的处理需求,为了加快对废水处理的速度,本文提出了一种新的以多级A/O耦合MBR(膜生物反应器)组合工艺为核心的高效脱氮除磷工艺技术,其整个工艺流程如图1所示[1]。由图1可知,该设备为一体式净化处理装置,主要包括了沉淀池、厌氧池、好氧池、MBR(膜生物反应器)膜池等。在该处理系统中,共包括了4组A/O(富氧/厌氧)池,容积为5.5m3,其中,厌氧段容积为2m3,富氧段的容积为3.5m3。在厌氧段设置有搅拌设备,当污水完成初沉后,通过进水阀的控制进入到A/O(富氧/厌氧)池中,进水的流量,可以根据实际情况灵活调节,满足反应的可靠性需求[2]。在工作中系统一般会关闭调节阀5,采用三级工作模式[2],进水比例按照V(厌氧区)∶V(缺氧区1)∶V(缺氧区2)=0.55∶0.30∶0.15的比例进水。当采用四级进工作模式时进水比例按照V(厌氧区)∶V(缺氧区1)∶V(缺氧区2)∶V(缺氧区3)=0.50∶0.227∶0.183∶0.09的比例进水。在进行反应的过程中,系统采用不间断曝气的方式将系统内氧气的溶解量维持在3mg/L,在曝气的过程中还需要保证反应容器内的污泥不下降[3]。当沉淀池对废水进行初步分离后,沉淀池内的污泥回流到厌氧段,回流比例按100%,上层的浮液进入到膜池中,通过加压过滤的方式获取洁净水,膜池中的过滤膜采用间歇式曝气[4]的方式对膜组件进行振荡吹扫,实现对过滤膜的定期清洁,提高使用寿命和对污水过滤的经济性。

2应用效果分析

为了对该系统的实际应用情况进行分析,以工业污水为净化对象,按多点进水四级净化过滤模式[5]进行污水过滤,对其过滤效果的评价主要从对COD(化学需氧量)的去除效果、对氮化物的去除效果及对TN和TP的去除效果4个方面进行评价[6],具体数据对比分析结果汇总如下。

2.1COD的去除效果分析

对系统净化前后水体中的COD(化学需氧量)进行测试[7],并对不同时间范围内的数据进行汇总,结果如图2所示。由实际监测结果可知,在进水口处测得的水中COD(化学需氧量)在68.4mg/L~826.4mg/L范围内变化,平均为263.6mg/L,出水口处水中COD(化学需氧量)的平均值约为21.4mg/L,对COD(化学需氧量)的去除率达到了91.9%。净化后的水中COD(化学需氧量)的含量满足地表水环境质量规定的Ⅳ类水体排放要求[8],由此表明了该净化水处理工艺具有稳定性。

2.2氮化物去除效果分析

污水中的氮化物主要是指NH3-N,对污水净化过程中NH3-N浓度的变化情况进行分析,结果如图3所示。进水口位置NH3-N的质量浓度在4.2mg/L~31.4mg/L之间变化,平均为18.1mg/L,而在出水口处采样,水中NH3-N的平均质量浓度降低到了0.45mg/L,去除率达到了97.5%。对氮化物的去除效果显著,能够确保氮化物在不同浓度情况下的过滤效果。这主要是由于采用了多级净化过滤方案[9],实现了对系统中微生物的高效截留。

2.3TN去除效果分析

利用测试仪对进水口和出水口处的TN(总氮)质量浓度进行测试,不同时间下的TN(总氮含量)质量浓度变化如图4所示。由图4可知,进水口处TN(总氮含量)的质量浓度在10.8mg/L~52.4mg/L之间变化,其平均质量浓度约为28.3mg/L,采用新的高效脱氮除磷工艺后,其出口处的平均质量浓度约为4.12mg/L,对TN(总氮含量)的去除率达到了85.4%,具有显著的去除效果。

2.4TP去除效果分析

对系统净化前后水体中的TP(总磷含量)含量进行测试,并对不同时间范围内的含量数据进行汇总、制图,结果如图5所示。由实际的监测结果分析可知,进水口位置TP(总磷)的质量浓度在1.2mg/L~7.4mg/L之间变化,平均质量浓度为3.1mg/L,而在出水口处采样,水中TP(总磷)的平均质量浓度降低到了0.52mg/L,对TP(总磷)的去除率达到了83.2%。对TP(总磷)的去除效果显著,能够确保氮化物在不同浓度情况下的过滤效果,满足了地表水环境质量规定的Ⅳ类水体排放要求。

3结论

为了解决目前工业污水净化时脱氮除磷效率低下、经济性差的不足,提出了一种新的高效脱氮除磷工艺技术,通过多级A/O耦合MBR(膜生物反应器)工艺技术,实现了对污水的快速净化处理,根据实际应用表明:1)多级A/O耦合MBR(膜生物反应器)组合工艺,所用设备为一体式的净化处理装置,主要包括了沉淀池、厌氧池、好氧池、MBR(膜生物反应器)膜池等;2)过滤膜采用间歇式曝气的方式对膜组件进行振荡吹扫,实现对过滤膜的定期清洁,提高使用寿命和对污水过滤的经济性。3)该工艺技术,对COD(化学需氧量)的去除率达到了91.9%,对TN(总氮)的去除率达到了85.4%,对TP(总磷)的去除率达到了83.2%。

作者:梁博 单位:山西晋环科源环境资源科技有限公司